“卡脖子”難題
中原油田普光氣田產(chǎn)出水深度處理站于2019年建成,主要接收1號、3號氣田產(chǎn)出水處理站來水、水洗氯廢水和胺液廢水,深度處理與凈化并循環(huán)利用。然而,面對高含鹽、高含有機物、高含氨氮等復雜成分的產(chǎn)出污水,站內(nèi)生化單元(細菌培養(yǎng)處理池)極易崩潰,導致降解氨氮能力顯著下降或完全喪失,污水處理能力驟降。
主要成果和創(chuàng)新點
在硝化菌培養(yǎng)過程中,技術人員對于環(huán)境的變化不再“杯弓蛇影”,厘清了影響氨氮降解能力的關鍵因素,開發(fā)出“特異性”耐鹽硝化菌實驗室培養(yǎng)方法,完成耐鹽硝化菌培養(yǎng)工藝優(yōu)化與現(xiàn)場應用,可短時間增加硝化菌的數(shù)量,提高氨氮的去除率,增強系統(tǒng)氨氮降解穩(wěn)定性。
攻關故事
自2019年深度處理站投產(chǎn)以來,生化單元氨氮降解能力出現(xiàn)數(shù)次顯著下降,雖然每次經(jīng)過專家“會診”,都能“起死回生”,但被動局面一直沒有改變。
我和同事們一直認為:不能總是被動防御,要主動出擊,在進攻中防守。
為了組建一支戰(zhàn)斗力強的隊伍,我向中原油田博士后工作站水務分公司分站求援,在站博士后蘇三寶的加入強化了團隊創(chuàng)新攻關的能力,又從項目部技術組找“好苗子”著重培養(yǎng),從深度處理站現(xiàn)場運維班組挖掘經(jīng)驗豐富、責任心強的員工,補充加強團隊現(xiàn)場解決問題的能力。
生化系統(tǒng)十分繁雜,影響氨氮降解的因素層面多,包括進水水質(zhì)、操作運行條件、微生物組成等。我?guī)ьI突擊團隊,開展調(diào)查研究,分析現(xiàn)場案例,先后確定影響氨氮降解因素10余個,并逐個進行現(xiàn)場分析……最終,我們發(fā)現(xiàn)自養(yǎng)硝化菌豐度低是影響氨氮降解的關鍵因素,遂將目光瞄向硝化菌的自主培養(yǎng)。
要破解“氨氮降解能力反復顯著下降”難題,制勝武器就是耐鹽硝化菌。
然而,耐鹽硝化菌自主培養(yǎng)難度極大,培養(yǎng)菌活性能否滿足現(xiàn)場需要?能否具有足夠的耐鹽性能?能否快速繁殖增長?記不清有多少次,在項目部化驗室微生物培養(yǎng)室琳瑯滿目的瓶瓶罐罐前,我們就自主培養(yǎng)的硝化菌活性測量曲線秉燭夜談。
經(jīng)過3個月的努力,蘇三寶激動地告訴我:“這次的耐鹽硝化菌使用特異培養(yǎng)基配方,氨氮去除率高達90%!”
硝化菌的自主培養(yǎng)終于成功了!
為解決異常水偶發(fā)進入深度水處理系統(tǒng)問題,我們又扎進現(xiàn)場,了解運行情況、施工程序,制定詳細的生化單元穩(wěn)定運行技術方案,并根據(jù)生化單元細菌易受沖擊不生長的特點,率先提出“前端控制+終端維護”的思路。之后的半年,未發(fā)生一起生化單元崩潰事件。
為了使生化單元的細菌更活躍,達到規(guī)模生產(chǎn),我們查閱大量的資料文獻,一遍遍調(diào)整培養(yǎng)基配方以提高微生物活性……如今,深度處理站日產(chǎn)量穩(wěn)定在600立方米,基本實現(xiàn)氣田產(chǎn)出水可全部經(jīng)深度處理后再利用,助力普光氣田綠色開發(fā)。
來源:中國石化報
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